国电长源汉川电厂燃煤机组 SO₃治理与脱硫废水零排放项目案例
一、项目概况
国电长源汉川电厂(现国能长源汉川发电有限公司)地处湖北汉川,南倚汉水,是华中电网核心主力电源点,现役多台大型燃煤机组。作为汉江沿岸重点管控火电企业,电厂面临三氧化硫气溶胶治理、脱硫废水零排放双重环保压力,传统分项治理方案投资高、能耗大、占地多。武汉天空蓝环保依托原创团聚协同治理技术,为电厂打造 “SO₃脱除 + 废水零排” 一体化解决方案。项目成果经中国电力企业联合会(中电联)权威科技成果鉴定,整体技术达到国际领先水平,其中 SO₃实测脱除率达 57%,同步实现全厂脱硫废水零外排,是华中地区火电多污染物协同治理的标杆示范工程。
二、项目核心痛点
- SO₃污染治理需求迫切 燃煤烟气中的三氧化硫形成气溶胶,造成烟囱蓝羽视觉污染,同时生成硫酸氢铵堵塞空预器流道,加剧烟道、除尘设备腐蚀,持续抬升烟气系统运行阻力与厂用电耗。传统脱除工艺存在成本高、工况适配性差、效果不稳定等问题,难以满足长期稳定治理需求。
- 脱硫废水零排压力突出 电厂紧邻汉江流域,属于长江大保护重点管控区域,外排废水标准持续收紧。传统三联箱处理工艺无法实现零排放,若新建蒸发结晶系统,不仅一次性投资高昂、占地面积大,还存在运行能耗高、次生污泥处置难等痛点,与电厂降本增效目标不匹配。
- 分项治理性价比偏低 若分别独立建设 SO₃治理系统与废水零排放系统,两套设备投资叠加、运维环节繁琐,且占用大量厂区场地空间,全生命周期成本居高不下,企业改造压力大。
三、技术解决方案
项目采用天空蓝团聚强化除尘协同脱硫废水零排放成套技术,依托 “化学调质 + 烟道高温蒸发” 核心工艺,全程不改动原有除尘、脱硫主体设备,仅在除尘器前置烟道加装模块化耐高温双流道雾化喷射系统,配套建设一体化药剂制备与废水调质机房。
- SO₃协同高效脱除 专利复合团聚药剂经雾化后,活性组分与烟气中气态 SO₃充分反应,将其转化为固态硫酸盐颗粒,随飞灰一同被除尘器高效捕集脱除,从源头消除烟囱蓝羽现象;同时大幅减少硫酸氢铵生成,缓解空预器堵塞与设备腐蚀问题。
- 脱硫废水原位零排放 全厂脱硫废水输送至调质单元,与团聚药剂充分混合后,通过耐高温喷枪均匀雾化喷入高温烟道;利用 280-320℃的烟气余热瞬间蒸发废液,废水中的盐分与污染物随飞灰一同资源化利用,实现脱硫废水 100% 全量消纳、零外排,无次生污泥与二次污染。
- 智能全工况适配运行 整套系统搭载 PLC 智能中控平台,无缝对接电厂 DCS 控制系统与 CEMS 在线监测数据,可根据机组负荷、烟气温度、废水产量实时自适应调节喷射参数,全程无人值守稳定运行;改造施工全部利用机组计划检修窗口期完成,对正常发电生产影响极小。
四、项目核心成效
- 行业权威鉴定认可 经中国电力企业联合会组织行业顶级专家开展科技成果鉴定,该项目技术路线原创性强、应用成效突出,整体技术达到国际领先水平,技术可靠性与行业价值获得国家级行业协会权威背书。
- SO₃治理效果达标 现场性能测试数据显示,SO₃实测脱除率达 57%,有效消除烟囱蓝羽视觉污染;空预器堵塞问题显著缓解,烟气系统运行阻力下降,引风机电耗同步降低,设备清洗周期与大修寿命大幅延长。
- 废水零排放稳定可靠 实现全厂脱硫废水全量原位蒸发消纳,废水零外排、无次生固废危废,完全满足汉江流域水环境管控要求;对比传统蒸发结晶工艺,一次性投资降低 50% 以上,系统运行能耗减少 60% 以上。
- 全周期成本优势显著 一套系统同步解决两类环保问题,省去分项建设的重复投入;日常运维仅需定期补充团聚药剂,无需增设专职操作岗位,设备故障率低、巡检维护简便,全生命周期运维成本大幅低于传统方案。
五、项目价值
本项目是国内首批通过中电联权威鉴定的团聚协同治理示范工程,奠定了天空蓝技术在火电环保领域的行业权威地位。项目成功验证了 “一套系统同步实现 SO₃治理与废水零排放” 的技术可行性与经济优势,破解了沿江火电企业多污染物协同治理的共性痛点,为长江大保护背景下的火电企业低成本环保升级提供了可复制、可推广的成熟路径,也为行业减污降碳协同增效树立了国际领先的技术标杆。