国电丰城发电 4×330MW 机组全厂团聚超低除尘与废水零排放项目案例

国电丰城发电 4×330MW 机组全厂团聚超低除尘与废水零排放项目案例

一、项目概况
国电丰城发电有限公司(现国家能源集团江西丰城发电公司)坐落于江西丰城,现役 4×330MW 亚临界燃煤发电机组,是赣鄱电网核心骨干电源点。作为国内首套规模化落地的 PM2.5 化学团聚除尘示范工程,电厂针对原有电除尘细颗粒捕集能力不足、脱硫废水处置成本高的行业痛点,引入武汉天空蓝环保原创团聚协同治理技术,以单一来源采购模式完成全厂 4 台机组一体化环保升级,同步实现粉尘稳定超低排放与脱硫废水原位零排放,是火电行业轻量化超低改造的标杆范本。
二、项目核心痛点
  1. 细粉尘达标稳定性不足:原有静电除尘器对 0.1-2.5μm 超细颗粒物捕集效率有限,机组深度调峰、燃煤煤质波动时,烟尘排放易出现反弹,无法长期稳定满足超低排放要求,企业环保合规压力持续增大。
  2. 脱硫废水处置难度大:传统脱硫废水处理工艺出水稳定性差,难以满足日趋严格的水环境管控要求;若新建蒸发结晶零排放系统,投资规模大、运行能耗高,且电厂现有场地空间不足以支撑大型水处理设施落地。
  3. 传统改造经济性差:电除尘新增电场、新建湿式电除尘等传统改造方案,不仅一次性投资高昂,还需长时间停机施工,发电量损失巨大,改造成本与收益难以平衡。
三、技术解决方案
项目采用天空蓝PM2.5 团聚强化除尘协同脱硫废水零排放成套技术,分批次完成 4 台机组改造,全程不拆除、不改动原有电除尘主体设备。
  1. 除尘提效单元:在电除尘前置烟道加装耐高温双流道雾化喷射系统,将专利复合团聚药剂均匀雾化喷入烟气,促使超细飞灰碰撞、润湿、絮凝,团聚为大粒径絮团后被原有电除尘器高效捕集,从机理层面提升细颗粒去除效率。
  2. 废水零排单元:将全厂脱硫废水引入调质系统与药剂混合,依托烟道 300℃左右的高温烟气实现完全蒸发,废水中的盐分随飞灰一同被除尘器收集后资源化利用,全程无废水外排、无次生污泥产生。
  3. 智能控制单元:整套系统搭载 PLC 智能中控平台,无缝对接电厂 DCS 系统与 CEMS 在线监测装置,可根据机组负荷、烟气参数实时自适应调节药剂与废水喷射量,全程无人值守运行,适配机组全工况波动。 改造施工全部利用机组计划检修窗口期实施,单台机组停机改造时长不超过 48 小时,最大限度降低对电厂发电生产的影响。
四、项目核心成效
经第三方权威机构性能测试与长期工业化运行验证,项目各项指标全面达标:
  1. 烟尘超低排放稳定达标:电除尘器出口烟尘浓度稳定控制在5mg/Nm³ 以内,远优于国家火电超低排放标准;颗粒物综合降幅达 68.9%~82.76%,PM2.5 细颗粒物去除率提升显著,彻底解决细粉尘排放超标难题。
  2. 脱硫废水全量消纳:实现全厂脱硫废水 100% 原位蒸发零排放,无外排废水、无新增固废危废,完全满足区域水环境管控要求,省去了新建蒸发结晶系统的高额投入。
  3. 节能降本效益显著:对比湿式电除尘 + 蒸发结晶的传统改造方案,本项目一次性投资降低 60% 以上;改造后烟道运行阻力下降,引风机电耗降低,电除尘极板、阴极线损耗减缓,设备大修周期延长,长期运维成本大幅削减。
  4. 工况适配能力优异:可覆盖机组 30%-100% 全负荷调峰运行,燃煤灰分、硫分波动工况下排放指标无明显反弹,系统运行稳定可靠。
五、项目价值
本项目是国内化学团聚除尘技术首个规模化工业应用项目,也是单一来源采购模式落地的典型示范,验证了天空蓝团聚技术在 330MW 等级机组上的技术可靠性与经济优势。项目以 “一套系统、双重治理” 的轻量化模式,破解了存量火电机组除尘提标与废水零排的双重难题,为全国火电企业低成本环保升级提供了可复制、可推广的成熟路径,先后被多家国家级、行业级媒体报道,成为行业超低排放改造的经典案例。

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